“以前皮帶機下料口總堵料,清理時必須得用氣割把堵料位置割開,現(xiàn)在改成活動門,堵大塊料時能第一時間疏通,效率直接提升了50%!”燒結(jié)廠成品作業(yè)區(qū)班長戎小軍指著剛改造完的下料口觀察門,臉上滿是欣慰。近年來,該作業(yè)區(qū)立足生產(chǎn)實際,以“降本增效、安全環(huán)保、優(yōu)化流程”為目標,發(fā)動全員開展以“小發(fā)明、小創(chuàng)造、小革新、小改進”為主題的崗位創(chuàng)新活動,一批接地氣、見效快的“小技小改”項目陸續(xù)落地,為生產(chǎn)管理注入了強勁動力。
成品作業(yè)區(qū)作為燒結(jié)生產(chǎn)鏈條的“最后一公里”,承擔著兩臺燒結(jié)機燒結(jié)礦冷卻、轉(zhuǎn)運、篩分、儲存等關(guān)鍵任務(wù),設(shè)備連續(xù)運轉(zhuǎn)強度大、作業(yè)環(huán)境復雜,長期面臨著堵料、揚塵、能耗偏高等難題。針對這些痛點,作業(yè)區(qū)摒棄“大投入才有效”的固化思維,鼓勵員工從崗位細節(jié)入手,把實踐經(jīng)驗轉(zhuǎn)化為創(chuàng)新舉措。作業(yè)區(qū)以班組為單位成立了“創(chuàng)新攻堅小組”,利用作業(yè)區(qū)周例會召開點子分享會,建立“提出-論證-實施-驗收-推廣”的閉環(huán)機制,讓每一個合理建議都能得到重視和落實。
在降本增效方面,員工們的創(chuàng)新智慧無處不在。篩分系統(tǒng)的篩板損耗一直是作業(yè)區(qū)的主要備件成本,作業(yè)區(qū)技術(shù)員賈師傅發(fā)現(xiàn),篩板磨損多集中在料流較大的一側(cè),他利用設(shè)備布局優(yōu)勢,將一系篩北側(cè)與三系篩南側(cè)篩網(wǎng)板拼接上線使用,緩解備件緊缺局面。經(jīng)過改造并上線試驗,篩板使用壽命從原來的6個月延長至9個月,節(jié)省備件費用3萬元。據(jù)悉,該改造項目還榮獲公司“查找體改獻”三等獎殊榮。針對成品礦轉(zhuǎn)運過程中皮帶跑偏導致的物料拋灑問題,設(shè)計了“改變料流階梯式布料溜槽”,在改變料流方向的同時還降低了物料落差,大大緩解了運輸膠帶的使用壽命。
截至目前,該作業(yè)區(qū)累計收集各類小技小改建議86條,實施完成62項,其中12項被納入廠級優(yōu)秀創(chuàng)新案例推廣。這些“小改小革”沒有復雜的技術(shù)原理,沒有高額的資金投入,卻精準解決了生產(chǎn)中的實際問題,累計實現(xiàn)降本增效超百萬元,同時減少安全隱患18項,優(yōu)化作業(yè)流程9個。
“小技小改看似不起眼,卻凝聚著一線員工的智慧和汗水,是推動生產(chǎn)提質(zhì)升級的‘微動力’。”燒結(jié)廠黨委書記、廠長相里軍紅表示,下一步將繼續(xù)搭建創(chuàng)新平臺,完善激勵機制,鼓勵員工立足崗位開展創(chuàng)新,讓更多“金點子”轉(zhuǎn)化為“金鑰匙”,為燒結(jié)廠高質(zhì)量發(fā)展持續(xù)加芯賦能,促進生產(chǎn)經(jīng)營再上新臺階。
責任編輯: 江曉蓓