煉油綜合商品率、加工損失率等4項主要考核指標創(chuàng)歷史最好紀錄,高標號汽油比例超過52%
年中盤點,齊魯石化煉油廠在國內煉化市場整體下行的不利環(huán)境下,綜合商品率、原油儲運損失率、加工損失率、噸油耗氫等4項主要經(jīng)濟技術指標創(chuàng)歷史最好紀錄,高標號汽油比例超過52%,在集團公司“比學趕幫超”競賽中,奪得4面紅旗、1顆紅星。
“我們正瞄準行業(yè)最高水平,加快指標提升的腳步,努力打造世界一流的煉油企業(yè)。”該廠負責生產(chǎn)的副廠長王玉亮表示。
分解指標精心操作
按照國際上廣泛認可的美國所羅門公司的評價標準,世界一流的煉油企業(yè)應該在贏利能力、運營能力、質量水平、安全水平、環(huán)保水平5個方面達到一流水平。而這些標準,最終被分解成加工損失、加工能耗等11個具體的關鍵指標。在齊魯石化煉油廠,這些指標被一一落實到現(xiàn)場操作中,多項措施依次出臺,精心組織生產(chǎn)操作,各項經(jīng)濟技術指標迅速提升。
裝置的安全生產(chǎn)和長周期運行是指標進步的基礎。該廠建立完善24小時不間斷巡檢制度,推行廠、車間、班組三級設備承包制。裝置的重點管線和設備時刻都有人巡檢,保障了生產(chǎn)安全。上半年,全廠60套裝置未發(fā)生非計劃停工事故。
2010年起,該廠廣泛開展小指標競賽活動,每天為班組前兩名優(yōu)勝者掛小紅旗,每月為累計得分前兩名的優(yōu)勝者掛大紅旗,并進行獎勵。員工都說“紅旗就是臉面”,干好本職工作的熱情也更高了。通過小指標競賽,能耗物耗、裝置運行平穩(wěn)率等指標大踏步前進,僅日耗電量就降低8萬千瓦時。
精細化管理“緊螺絲”
4月,該廠煉油綜合能耗53.95千克標油/噸,加工損失率首次降至0.39%。按照現(xiàn)行標準,這兩項煉油行業(yè)的主要指標,已經(jīng)達到世界一流標準。“指標的快速提升,得益于精細化管理。”分管技術的副廠長王瑞旭表示。
該廠21套主要生產(chǎn)裝置的管理者,4月初收到了廠長孫振光發(fā)來的兩張表。表格詳細列出了各裝置主要指標與世界先進企業(yè)對比后的差距。孫振光要求所有裝置對照先進找差距,力爭在2015年之前進入集團公司前5名。“這是在管理上給我們‘緊螺絲’。”第二聯(lián)合車間主任姜偉表示,他們車間裝置的指標目前在集團公司排名第一,而他的任務是確保這一位置不變。
該廠以績效考核為手段,全面提高員工工作標準,對所有工作均設確保、力爭、奮斗3檔指標,調動了員工工作積極性。截至6月底,該廠各項指標的奮斗目標實現(xiàn)率超過60%。
他們還全面推進標準作業(yè)卡工作,制定標準作業(yè)卡1500多份,對崗位重要操作調整、開停工及檢修作業(yè)等分解操作步驟,實現(xiàn)優(yōu)秀工作經(jīng)驗共享。“每一次作業(yè)、每一次開工模式都有標準,這樣現(xiàn)場作業(yè)質量就有了保證。”連續(xù)重整車間主任王明傳說。
裝置經(jīng)濟運行增效益
“裝置經(jīng)濟運行的水平,不僅看裝置的新舊程度,還指裝置的加工走向、設計水平、結構配置是否合理,實際上就是生產(chǎn)的科學優(yōu)化水平。有了好的裝置結構,才能有好的產(chǎn)品結構,才能促使經(jīng)濟技術指標不斷提升。”王瑞旭說。
齊魯石化煉油廠已建廠47年,原油加工能力超過1000萬噸,現(xiàn)有生產(chǎn)裝置60多套。對他們來說,合理的裝置結構,首先依賴自身的挖潛優(yōu)化。他們積極引入先進的生產(chǎn)管理系統(tǒng),促進裝置優(yōu)化運行。無論是生產(chǎn)排產(chǎn)優(yōu)化系統(tǒng),還是工藝設備管理系統(tǒng),運用水平在集團公司均處于先進行列,裝置的操作平穩(wěn)率目前超過99%。
同時,該廠把優(yōu)化產(chǎn)品結構作為指標提升的重要手段。他們消除影響高附加值產(chǎn)品生產(chǎn)的“瓶頸”,使高標號汽油的比例節(jié)節(jié)攀升,截至6月底超過52%,比兩年前增長了5倍。6月京標5汽油產(chǎn)量超過1.2萬噸,7月產(chǎn)量超過4萬噸,有力提升了企業(yè)效益。
責任編輯: 中國能源網(wǎng)