(一)事件經(jīng)過
陜西某電廠2號機組(63 萬千瓦),2020年9月24日03:27,負荷46萬千瓦運行中,再熱汽溫10 分鐘內(nèi)下降50℃保護動作,機組跳閘。
9 月24 日05:54 機組重新并網(wǎng)。
(二)原因分析
機組升負荷過程中E 磨煤機堵磨,啟動F 磨后E 磨吹通,大量未計入總煤量的隱性煤粉吹入爐膛,造成再熱汽溫快速上漲,為控制再熱汽溫先后停運F、E 磨,造成鍋爐燃燒急劇減弱,再熱汽溫迅速下降,導(dǎo)致再熱汽溫10 分鐘內(nèi)下降50℃保護動作,機組跳閘。
(三)暴露問題
1.運行人員技能水平不足。機組升負荷過程啟動備用磨煤機不及時,同時對磨煤機運行參數(shù)監(jiān)視不到位,未發(fā)現(xiàn)E磨堵磨到吹通的整個過程;控制再熱汽溫時缺少預(yù)見性操作,操作幅度過大,造成再熱汽溫大幅升降。
2.專業(yè)技術(shù)管理不到位。制粉系統(tǒng)啟停操作卡中對操作細節(jié)要求不全面,對磨煤機啟停過程中如何調(diào)整主、再熱汽溫未作說明,對風(fēng)煤比、加載壓力等參數(shù)沒有量化標準,可操作性不強。
3.機組主要保護測點選取不合理。主、再熱汽溫度10 分鐘內(nèi)下降50℃保護選取的是爐側(cè)測點,不能真實反映進入汽輪機蒸汽的溫度變化幅度。
(四)防范措施
1.開展專項仿真演練,努力提升運行人員技能水平,重點對機組加減負荷過程中的汽溫調(diào)整、汽溫異常處置、制粉系統(tǒng)啟停、堵磨、斷煤處理等操作進行專項培訓(xùn),并進行針對性考試。
2.修訂完善《制粉系統(tǒng)啟停操作卡》、《防止主、再熱蒸汽超溫的技術(shù)措施》和《防止制粉系統(tǒng)堵磨的技術(shù)措施》,為運行人員操作提供依據(jù),避免因防控措施不到位導(dǎo)致異常發(fā)生。
3.組織廠家和研究院共同召開主保護優(yōu)化分析專題會,研究“主、再熱蒸汽溫度10 分鐘內(nèi)下降50℃”保護選取機側(cè)溫度與爐側(cè)溫度的優(yōu)劣,評估機側(cè)增加溫度測點的可能性。
(五)責(zé)任考核
依據(jù)《發(fā)電有限責(zé)任公司安全生產(chǎn)工作獎懲實施細則》,對相關(guān)責(zé)任人進行考核,明細如下:
1發(fā)電部機側(cè)主值李某5000元
2發(fā)電部爐側(cè)主值田某某3000元
3發(fā)電部機組長山某某5000元
4發(fā)電部值長趙某某3000元
5發(fā)電部鍋爐高管張某1500元
6發(fā)電部汽機高管王某1000元
7發(fā)電部安全主管劉某某1000元
8發(fā)電部支部書記方某某1000元
9發(fā)電部主任薛某某1000元
10安全環(huán)保部主任向某某800元
11廠領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)副總兼總工5000元
12廠領(lǐng)導(dǎo)黨委書記5000元
13廠領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理5000元
責(zé)任編輯: 江曉蓓