“華龍一號”全球首堆示范工程——福清核電5號機組自2015年5月落地以來,工程建設(shè)穩(wěn)步推進,技術(shù)的經(jīng)濟性、安全性、先進性不斷優(yōu)化,目前已進入全面建設(shè)階段。為保證工程里程碑節(jié)點按期或提前實現(xiàn),“華龍一號”的設(shè)計者——中國核動力研究設(shè)計院設(shè)計與科研實驗人員,繼續(xù)發(fā)揚“自主創(chuàng)新、勇攀高峰”的核動力院精神,用智慧、辛勤和汗水攻克了一個個技術(shù)難關(guān),收獲了無數(shù)個彌足珍貴、萬眾矚目的技術(shù)成果,創(chuàng)造了多個國內(nèi)乃至國際第一,與工程建設(shè)者們一起共同經(jīng)歷、見證和推動了“華龍一號”從設(shè)計圖紙到工程建設(shè)的落地和實施。
挑戰(zhàn)限值
——燃料組件滿足抗震要求
“華龍一號”核島廠房采用的是0.3g水平地面加速度作為抗震設(shè)計輸入標準,充分體現(xiàn)了三代核電技術(shù)的先進性。“華龍一號”首堆開工之后,燃料組件等重要設(shè)備能否滿足0.3g抗震要求便成為急需解決的TOP10問題之一。這一挑戰(zhàn)前所未有。就在此之前3年多的時間里,根據(jù)中國核電工程有限公司先后提供的5版ACP1000堆型反應(yīng)堆廠房內(nèi)部結(jié)構(gòu)標準化設(shè)計的樓層反應(yīng)譜,以及燃料組件導(dǎo)向管應(yīng)力及格架撞擊力計算結(jié)果都超過限值要求,經(jīng)設(shè)計人員多次、反復(fù)分析計算,均無法通過。但是為保證工程整體進度,核動力院承擔力學(xué)分析工作的設(shè)計人員抱著“咬定青山不放松”的工作干勁,積極在最短的時間內(nèi)找到解決辦法。
通過專項小組積極與核電工程公司溝通協(xié)調(diào),探討合理降低保守性的各種可行方案,自編多個接口和后處理程序以提高計算效率,經(jīng)過數(shù)百次反復(fù)試算分析后終于完成了計算,計算結(jié)果滿足規(guī)范的限值要求。在此基礎(chǔ)上,設(shè)計人員又從未來安全審評的角度主動根據(jù)SRP3.7.1(美國標準審查大綱3.7.1)中對于譜轉(zhuǎn)加速度時程的要求,積極開展了進一步的補充計算工作,終于在2016年6月完成了全部的校核計算工作,給“華龍一號”燃料組件抗震分析工作交上一份完美的答卷。
創(chuàng)新方法
——優(yōu)化輻照環(huán)境
優(yōu)化反應(yīng)堆廠房內(nèi)輻照環(huán)境,提升運行條件下反應(yīng)堆廠房內(nèi)工作人員工作時間,是“華龍一號”重要的技術(shù)改進方向。降低+16.5m操作平臺的輻射水平限值和屏蔽改進,便是上述改進的具體體現(xiàn)。+16.5m操作平臺由于與相關(guān)設(shè)備干涉大,留給屏蔽布置空間小,并且因增設(shè)堆腔冷卻水注入系統(tǒng)而導(dǎo)致輻射泄漏間隙擴大,使問題的解決尤為困難。早在2015年獲知工程總包方提出了更為嚴格的設(shè)計要求后,核動力院設(shè)計人員迅速行動起來——獨立開發(fā)了計算評價方法,首次將離散縱標—蒙特卡羅耦合計算方法用于操作平臺劑量分析,在獲取現(xiàn)有反應(yīng)堆廠房輻射劑量率測量情況的基礎(chǔ)上開展了一系列計算校核工作,并證明了評價方法的合理性,打消了外界質(zhì)疑。在設(shè)計過程中與核電工程公司設(shè)計人員多次協(xié)調(diào)溝通,從基本的土建和設(shè)備設(shè)計參數(shù)入手,逐步清理可能采取的屏蔽結(jié)構(gòu),進行不同屏蔽材料的比選,分析評價上百個設(shè)計方案的屏蔽分析結(jié)果和輻射泄漏路徑,并從中篩選了十余個方案進行多專業(yè)影響聯(lián)合評價。2016年1月28日凌晨,在經(jīng)過足足16個小時的馬拉松式的會議后,終于確定了各方認可的輻射劑量超標問題可行性屏蔽設(shè)計初步解決方案,并最終將解決方案具體措施落在了反應(yīng)堆壓力容器金屬保溫層上。
新的輻射屏蔽要求,首先要做到保證金屬保溫層承擔原有保溫及冷卻水流道功能基礎(chǔ)要求,又要在此基礎(chǔ)上增添中子輻射屏蔽功能。全新的設(shè)計,緊迫的時間,為了盡快確定最終方案,設(shè)計人員制定了“以問題為導(dǎo)向查找并解決問題”的工作方法,在緊繃神經(jīng)、夜以繼日的全力攻關(guān)下,短時間內(nèi)便徹底理清出了屏蔽保溫層結(jié)構(gòu)設(shè)計目前所面臨的技術(shù)問題,并基于此提出了全新的解決方案。為將方案真正盡快“落地”,設(shè)計人員還第一時間將自己的方案設(shè)計反饋給了國外保溫層供貨商,并就技術(shù)問題與對方進行了討論分析。2016年3月,在設(shè)計人員的共同努力下,反應(yīng)堆壓力容器屏蔽保溫結(jié)構(gòu)設(shè)計最終如期完成了定型。
全面提速
——華龍之“肺”漸養(yǎng)成
作為核電廠一、二回路的樞紐,蒸汽發(fā)生器猶如核電之“肺”。而作為核電廠最為關(guān)鍵設(shè)備之一的蒸汽發(fā)生器的自主研發(fā),成為了“華龍一號”落地之后最為緊迫的任務(wù),以解決“華龍一號”三代核電技術(shù)出口的瓶頸。在首堆開工短短一年時間內(nèi),擁有完整知識產(chǎn)權(quán)的百萬千瓦級ZH-65型蒸汽發(fā)生器的設(shè)計研發(fā)工作在設(shè)計研究、驗證試驗、關(guān)鍵材料研制、軟件研發(fā)等4個大的領(lǐng)域全面提速。
2015年6月15日,李克強總理在北京與“華龍一號”ZH-65型蒸汽發(fā)生器的制造現(xiàn)場進行了連線,給予了設(shè)計人員及制造者極大鼓舞。
2015年10月,蒸汽發(fā)生器流致振動試驗完成。這是國內(nèi)首次針對蒸汽發(fā)生器進行的管束流致振動大型水力試驗,驗證了ZH-65型蒸發(fā)器有著優(yōu)良的抗流致振動特性。
2015年12月,蒸汽發(fā)生器熱態(tài)綜合性能試驗完成。這是亞洲最大的蒸汽發(fā)生器專用高溫高壓熱工水力回路試驗,標志著ZH-65型蒸發(fā)器設(shè)計驗證試驗工作已全面順利完成,也標志著核動力院全面掌握了三代核電蒸汽發(fā)生器研發(fā)及實驗技術(shù),具備了完整的核蒸汽供應(yīng)系統(tǒng)(NSSS)研發(fā)能力,對實現(xiàn)“華龍一號”技術(shù)出口具有重大意義。
2016年2月4日,“華龍一號”ZH-65型蒸汽發(fā)生器制品評定技術(shù)審查會召開,標志著ZH-65型蒸發(fā)器相關(guān)的材料研制、零部件研發(fā)評定工作也已全面順利完成。
2016年3月3日,ZH-65型蒸汽發(fā)生器在東方 電氣(廣州)重型機器有限公司順利進入清潔室開始穿管,標志著國內(nèi)首型具有完全自主知識產(chǎn)權(quán)并經(jīng)過各項設(shè)計驗證試驗綜合驗證的百萬千瓦級蒸汽發(fā)生器的制造進入了最關(guān)鍵的階段。
在這一年間,為了協(xié)助國內(nèi)制造廠掌握新型蒸汽發(fā)生器的制造關(guān)鍵技術(shù),設(shè)計人員長期在制造現(xiàn)場蹲守,審查了數(shù)以千計的技術(shù)文件。蒸汽發(fā)生器的制造在如此短的時間內(nèi)已推進至穿管,這一奇跡般的制造速度就是在成熟的翻版設(shè)計中亦屬罕見。核動力院自主設(shè)計的ZH-65型蒸汽發(fā)生器設(shè)計之精良以及設(shè)計的成熟性由此可見一斑。
實地研發(fā)
——設(shè)計驗證一體化堆頂
“華龍一號”一體化堆頂結(jié)構(gòu)是三代非能動核電技術(shù)的重要創(chuàng)新之一,其結(jié)構(gòu)的研發(fā)具有相當?shù)碾y度,其中,一體化堆頂冷卻結(jié)構(gòu)設(shè)計和堆頂結(jié)構(gòu)1:1通風(fēng)試驗更是難中之難。為了研制出滿足功能要求且具有自主知識產(chǎn)權(quán)的一體化堆頂冷卻結(jié)構(gòu),課題組人員對世界主要核電堆型的堆頂冷卻結(jié)構(gòu)進行了廣泛的調(diào)研,并結(jié)合“華龍一號”自身的具體情況設(shè)計出了具有先進性的一體化堆頂冷卻結(jié)構(gòu)方案,在經(jīng)過大量、反復(fù)的設(shè)計-驗證-重新設(shè)計-再次驗證后,在較短時間內(nèi)掌握了冷卻結(jié)構(gòu)流場分析方法,完成了冷卻結(jié)構(gòu)數(shù)值模擬分析,為冷卻結(jié)構(gòu)的優(yōu)化設(shè)計提供了重要的參考和指導(dǎo)。
為驗證堆頂冷卻結(jié)構(gòu)設(shè)計的合理性,開展通風(fēng)試驗必不可少。一體化堆頂結(jié)構(gòu)1:1通風(fēng)試驗在國內(nèi)乃至全球均屬首次。2016年3月進行了堆頂通風(fēng)試驗的初步試驗,通過對試驗數(shù)據(jù)的分析研究與理論計算數(shù)據(jù)的對比,發(fā)現(xiàn)仍存在進一步優(yōu)化的可能。本著精益求精的精神,課題組技術(shù)人員與工廠試驗人員一起對探測器的布置位置、風(fēng)管的結(jié)構(gòu)進行了研究,并經(jīng)常上下于7米多高的試驗臺架,對風(fēng)機、探測器等設(shè)備進行實地考察。為了不影響工廠的正常運行,堆頂通風(fēng)試驗只能在夜間或周末進行,課題組人員對此毫無怨言,主動放棄休息時間。辛苦付出終于得到了應(yīng)有的回報——2016年6月,堆頂結(jié)構(gòu)通風(fēng)試驗順利完成,為一體化堆頂結(jié)構(gòu)的最終方案定型提供了有力的保障。
全面國產(chǎn)化
——專用設(shè)備研發(fā)供貨屢有斬獲
為了“華龍一號”在示范工程項目中更加完美的“亮相”,專用設(shè)備的全面國產(chǎn)化是其中不可缺少的重要環(huán)節(jié)。
核動力院在多年核電專用設(shè)備研發(fā)與供貨的基礎(chǔ)上,加緊了“華龍一號”三代核電專用設(shè)備與產(chǎn)品的研制。自2014年11月以來,松脫部件和振動監(jiān)測系統(tǒng)(KIR系統(tǒng))、控制棒驅(qū)動電源(RAM系統(tǒng))、主管道和波動管LBB泄漏監(jiān)測子系統(tǒng)、硼濃度監(jiān)測系統(tǒng)等一批核電專用設(shè)備和產(chǎn)品,相繼在福清5、6號機組和巴基斯坦K2、K3機組“華龍一號”示范工程項目中獲得訂單,不但實現(xiàn)了國產(chǎn)化核電設(shè)備與產(chǎn)品在三代核電技術(shù)上的應(yīng)用,還走出了國門,實現(xiàn)了進軍海外核電設(shè)備市場的夙愿。
2016年3月,福清5、6號機組和K2、K3機組的硼表探測裝置,成功通過了抗震鑒定試驗。5月,順利實現(xiàn)項目開工,確保了“華龍一號”硼表的按期供貨。
2016年4月,“華龍一號”核電機組重要的配套設(shè)備之一的主管道和波動管LBB泄漏監(jiān)測子系統(tǒng)樣機,順利通過抗震試驗鑒定,系統(tǒng)研制取得重大進展。同時,設(shè)備供貨項目順利通過中國核電工程有限公司、中國中原對外工程有限公司組織的沙盤推演,為消除研制供貨中的風(fēng)險掃清了障礙。
塑造“中國魂”
——自主軟件邁向V2.0
2015年12月17日,針對“華龍一號”量身打造,我國首套自主研發(fā)、具有完全自主知識產(chǎn)權(quán)、功能完善、理論先進、配套齊全的核電專用設(shè)計與分析軟件包(NESTOR1.0)在北京正式發(fā)布。這一發(fā)布讓“華龍一號”真正有了“中國魂”。為進一步推動“華龍一號”出海進程,提升軟件包自身的成熟度和研發(fā)進度,核動力院在2016年又再接再厲、不斷進取,持續(xù)推進了軟件研發(fā)與數(shù)字化集成研發(fā)平臺的研制工作,以“華龍一號”ACP系列等反應(yīng)堆工程為對象,深入開展了NESTOR軟件的工程應(yīng)用工作。當前,NESTOR1.0軟件包正逐步地在面向國內(nèi)外的“華龍一號”為代表的三代核電工程設(shè)計中得到深入應(yīng)用。同時,在NESTOR軟件V1.0的基礎(chǔ)上完成了一系列更為先進模型的軟件研發(fā),在復(fù)雜幾何組件參數(shù)處理等多領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了技術(shù)突破,獲得理論模型更為先進、功能更為強大、界面更加友好的V2.0版本軟件10余項。
此外,NESTOR研發(fā)團隊進一步確立了完善的數(shù)字化研發(fā)體系,建成了國內(nèi)首個專業(yè)化的數(shù)字化反應(yīng)堆技術(shù)實驗室,極大地提升了核電反應(yīng)堆工程的協(xié)同設(shè)計水平與效率。
全面突圍
——CF燃料組件具備國際競爭力
核燃料元件是核電站的關(guān)鍵部件。作為滿足 “華龍一號”出口所需要的CF系列燃料組件,由核動力院牽頭研發(fā),具有完整的自主知識產(chǎn)權(quán),伴隨著我國核電自主化的進程實現(xiàn)了全面突圍。尤其是“華龍一號”落地一年以來,成績卓著、引人矚目,自2014年7月10日4組CF3燃料組件先導(dǎo)組件入堆以來,截至2016年2月,N36特征化組件完成三個循環(huán)的輻照考驗、CF2燃料組件完成第二個循環(huán)輻照考驗、CF3燃料輻照考驗組件完成第一循環(huán)的輻照考驗,各項指標滿足設(shè)計要求,整體性能良好。
針對CF系列燃料組件應(yīng)用于“華龍一號”核電站的適用性工作,2016年上半年,設(shè)計人員開展了華龍融合的論證工作。相關(guān)分析和論證結(jié)果表明,CF系列燃料組件從各方面均完全滿足“華龍一號”核電站的需求。另外,經(jīng)過CF3燃料組件產(chǎn)業(yè)化技術(shù)研究,計劃于近期實現(xiàn)20組CF3燃料組件在國內(nèi)百萬千瓦級商用堆上批量應(yīng)用,達到年產(chǎn)200組CF系列燃料組件的生產(chǎn)能力,且制造成本具有競爭力。(作者系中國核動力研究設(shè)計院文杰 范春莉 陳浩)
責任編輯: 江曉蓓